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產(chǎn)品資料
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Celanex 3425HRT

如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: Celanex 3425HRT
產(chǎn)品型號: 美國泰科納 Celanex 3425HRT PBT
產(chǎn)品展商: 美國杜邦
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

簡單介紹

美國泰科納 Celanex 3425HRT PBT North America Good Flow; Good Toughness; Hydrolysis Resistant 美國泰科納 Celanex 3425HRT PBT 良好的流動性,韌性好,抗水解c


Celanex 3425HRT  的詳細介紹

PBT裝置開停機時不合格品數(shù)量的控制

PBT裝置一般每年至少停機洗釜檢修2次,裝置開停機會產(chǎn)生大量的不合格品,占到全年不合格品數(shù)量的70%以上。統(tǒng)計表明,歷次開停機產(chǎn)生不合格品的數(shù)量起伏較大,在100—300 t,因此可通過改進開停機及清洗檢修方案來控制不合格品的數(shù)量。

不合格品數(shù)量增加的原因

1排料不徹底

美國泰科納 Celanex 3425HRT PBT裝置停機時由于縮聚釜內(nèi)物料較少,必須對物料進行排空。釜內(nèi)殘存物料清洗不徹底將污染開機時的熔體,從而導致排放的漿塊料數(shù)量增多,延長出黑點料時間,產(chǎn)品色相轉(zhuǎn)換慢,總體不合格品數(shù)量上升。

2設(shè)備檢修不**

在裝置停機檢修期間對重要設(shè)備管線維護不夠**,開機時出現(xiàn)管線不暢通、設(shè)備運行不穩(wěn)定等情況影響開機進程,如催化劑管線堵塞導致酯化反應無法正常進行,延誤了產(chǎn)品達標時間,導致不合格品數(shù)量增加。

3開機方案設(shè)計未優(yōu)化

由于過去針對開停機不合格品數(shù)量的問題未采取有效措施,開機方案優(yōu)化深度不夠,開機過程工藝控制波動較大,尤其在切換預縮熔體過濾器后酯化羧基波動較大(端羧基值超過70 mol/t時產(chǎn)品品質(zhì)無法達標),美國泰科納 Celanex 3425HRT PBT*終導致終縮物料黏度下降,諸多不利因素導致不合格品數(shù)量增加。

4操作技能不足

由于裝置每年只進行大2~4次的開停機操作,大多人員操作經(jīng)驗不足,對美國泰科納 Celanex 3425HRT PBT裝置開停機流程不夠熟練,如果在開停機前不加強學習和培訓,會發(fā)生裝置開停機過程操作不當而導致工藝波動,從而導致不合格品數(shù)量增加。

 

改進措施

1 制定排料及反應釜清洗標準

在美國泰科納 Celanex 3425HRT PBT裝置停機過程中必須對終縮釜內(nèi)物料排干凈,清洗反應物要徹底,酯化釜、預縮釜必須用BD高溫加熱連續(xù)清洗數(shù)次(每次持續(xù)時間10 h以上),終縮釜清洗必須用BD蒸氣加熱至265℃以上進行降解,清洗時間至少24 h。

2設(shè)備檢修驗收效果裝置停機后檢修的設(shè)備及管線,美國泰科納 Celanex 3425HRT PBT通過專業(yè)工程技術(shù)人員的檢查驗收達標,并對重要設(shè)備如反應釜、塔等進行氦氣檢測,所有條件達到標準后方可進行投料開機。

3開機改進方案

(1)提高酯化釜停留時間(即物料量),提高比例為30%,其目的是讓物料充分反應,使酯化率提高,為終縮反應提供充分反應條件。(2)提高催化劑添加量,提高比例為20%,其目的是加快酯化反應速率,縮短開機。(3)備用2套預縮熔體過濾器,規(guī)定切換預縮過濾器時間,杜絕預縮過濾器故障影響改進進程而導致不合格品數(shù)量增加。(4)提前安裝終縮熔體吐絲板,縮短產(chǎn)生漿塊料時間,切粒機正常后迅速切換終縮熔體過濾器,并對PBT切片黏度及色相進行檢測,達標后立即切換料倉出**,減少不合格品數(shù)量.

 

開停機前對操作人員進行培訓

PBT裝置開停機前梳理過程所有可能產(chǎn)生的**及品質(zhì)風險,**掌握預見風險的處置措施,由有關(guān)人員對所有參與開停機人員進行培訓,所有參與操作人員必須熟練掌握開機方案內(nèi)容和操作方法,并具備對現(xiàn)場設(shè)備操作事故及其他事故風險的處理能力。

 

改進前后對比

(1)預縮熔體過濾器后酯化羧基穩(wěn)定,3次開機酯化羧基變化對比如圖2所示。通過優(yōu)化開停機時酯化系統(tǒng)工藝控制,酯化羧基達到從出料始終保持穩(wěn)定,為終縮系統(tǒng)反應提供了有利條件,產(chǎn)品達標時間縮短,美國泰科納 Celanex 3425HRT PBT不合格品數(shù)量大幅減少。方案改進后的開停機不合格品數(shù)量大幅下降,相比以往開停機平均不合格品數(shù)量下降77%,對降低公司經(jīng)營成本有顯著影響。

 

結(jié)論

(1)PBT生產(chǎn)裝置停機時反應釜排料要徹底,清洗后的反應釜必須由技術(shù)人員驗收達標方可進行開機,反應釜的清潔程度是決定不合格品數(shù)量多少的重要因素,同時影響熔體過濾器的切換時間及運行效果;

(2)通過開停機方案的優(yōu)化,具體從工藝配方、開停機操作規(guī)范等方面提高工藝控制穩(wěn)定性,加快了產(chǎn)品品質(zhì)達標時間,同時縮短了裝置出不合格品的時間;

(3)通過對停機檢修期間設(shè)備進行**維護,細化每個環(huán)節(jié)檢查流程,確保開機前設(shè)備及管線無跑、冒、漏、滴等異常情況,對工藝操作人員進行全方位的培訓,縮短了開機進程,產(chǎn)品品質(zhì)達標時間提前,降低了不合格品數(shù)量。

綜上所述,通過對開停機方案及過程的改進有效地降低了不合格品數(shù)量,提高了公司產(chǎn)品合格率,降低了生產(chǎn)成本,同時認為生產(chǎn)要不斷的改進和優(yōu)化裝置開停機過程控制方案,提高人員操作水平,迸一步降低開停機產(chǎn)生的不合格品數(shù)量。

 

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